某石化廠制氫裝置預轉化反應器的三臺進口手動操作的閘閥,在裝置臨時停車期間增加了電動執行機構,在進行電動機構調試時出現閥桿拉傷問題,導致裝置不能按計劃開車。通過對閥桿部件的檢查和分析,進行修復后裝置才重新開車。下面是故障閥門的基本信息。
所屬單元:109單元Ⅱ系列。
工況:介質為轉化氣(含H2),操作溫度510℃,操作壓力3.0MPa。
閥門廠商:西班牙POYAM。
閥門參數:彈性閘板閘閥,DN450/CL600/RF,閥體材質C12A,閥桿材質F347H。
安裝狀態:閥門水平安裝于水平管線,閥桿處于水平方向。
運行狀態:兩臺閥處于常開狀態,一臺閥處于常閉狀態。
使用期限:安裝于2008年6月,截止2011年11月底一直處于正常使用狀態。
啟閉頻率:裝置開停車時,各進行一次全行程啟閉,啟閉頻率低。
驅動形式:原配為手動蝸桿機構,后改成電動機構。
二、閥門故障情況
閥門原有驅動形式為手動蝸桿機構,裝置開停車期間,幾個人輪流不間斷進行一次全開或全關操作需要耗時30min,這樣既浪費人力資源又不能及時保證裝置進入安全狀態。鑒于此種狀況,車間決定將驅動機構改為電動,經過對比和選型,最終確定選用ROTORK的電動執行機構,并于2011年11月底裝置停車期間,進行電動機構的安裝和調試。
1.問題的發現
閥門電動機構改裝調試完成后的當天下午,操作人員就發現一臺改裝閥門的閥桿有嚴重的劃傷(劃傷情況是劃痕布滿近1/2閥桿圓周,可看見閥桿的光桿長度上均有很深的溝痕)。再檢查另外兩臺同樣改裝的閥門,閥桿也存在不同程度的拉傷情況,閥桿和填料隔套的損傷情況如圖1、圖2所示。
圖1 閥桿的損傷情況
圖2
填料隔套的損傷情況
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