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大型礦用磨機,以其高產量和高可靠性可**解決低品位礦山的開采和規模生產問題,推動我國礦山生產由粗放型、勞動密集型生產方式向技術密集型、集約化生產方式轉變,大大節約設備占地、減輕工人勞動強度、改善作業環境,社會效益巨大。該次試車的φ7.93×13.6米溢流型格子型球磨機,將服務于世界單礦產量**的礦山工程——澳大利亞sino鐵礦項目。該格子型球磨機在設計、材料選擇、制造工藝和檢驗等方面,完全按照國際標準執行,并在結構、技術方面進行大膽**。軸承采用調心多滑履支撐,超大功率雙機拖動,全自動液壓驅動,是目前國際規格**、設備配置**、控制性能最完善的球磨機設備。
陶瓷球磨機使用4-5年時,需要進行大修,當球磨機運行2-3年后,設備的進出料大端蓋內部局部就會局部損壞或者變薄,需要我們進行更新。
陶瓷球磨機的進出料筒是為了保護磨機進出料端蓋不受礦漿磨損的,設計時往往設計的與鑲鋪襯板平齊,但實際上這并不能**地保護端蓋。經過仔細觀察進出料端蓋的磨損情況,我們發現,當磨機端襯板與進出料筒棱邊磨損后,礦漿在進出料端蓋局部堆積流動,于是,在進料端蓋進口處偏右下方有一個較大的磨損坑,而在出料端蓋出口處偏左下方有一個較大的磨損坑,(如下圖所示)。使進料大端蓋和出料大端蓋由于局部磨損,強度不足而提前報廢。因此需要重新組裝簡體,更換進出、料大端蓋,導致陶瓷球磨機大修周期縮短,損失較大經濟效益。結合礦漿在進出料端蓋及簡體內的流動情況,這是一個流體力學的體現。
球磨機廠家在設計時都認為:礦漿有流速,有一定的前沖量,于是進出料筒與襯板平齊即可。但由于在給礦端,礦漿濃度大,運動粘度大,前沖量并不大,而且受簡體內礦漿及鋼球旋轉的橫向力作用,礦漿并不能平滑的被送到簡體內。礦漿受力的作用如下圖所示。
原先只是習慣性地認為礦漿受礦漿的推動力和礦漿重力的影響,實際上礦漿在進人筒體內部時,還受到一種力的影響,即簡體內礦漿及鋼球旋轉的橫向擠壓力,所以礦漿所受力為一個三維空間力,礦漿并不能平滑的被送到簡體內。而是在筒體襯板與端襯板之間堆積后再推擠到簡體內,在實際現象中也印證了這一點。在出料端蓋的礦漿情況也與之相似。改進設計根據分析,將進出料筒加長可以解決。加長的數值受球磨機端襯板與簡體襯板鑲鋪空間的限制,不能加的太長,加長了影響筒體襯板的鑲鋪,太短了,不能較好地將礦漿送到簡體內。因此,加長的長度應稍大于端襯板的厚度即可,由于端襯板厚度為60mm,所以加長長度為70~80;mm左右。
在對球磨機內的各個設備進行潤滑操作時,如果潤滑不良就會導致軸承過早的出現損壞,因此一般會在軸承進行安裝完成以后根據需求加入一定的潤滑油。
在球磨機的運行過程中,由于換輥的時間要比潤滑脂的更換時間長許多,因此在運轉期間需要在一定時間內給軸承進行潤滑油的補給,主要目的是;保證軸承處于良好的潤滑狀態;將已經被污染的潤滑脂擠出軸承座,以達到對軸承的清潔作用;球磨機軸承內的舊脂在排出過程中會將部分的污物帶出磨機,利用新的潤滑脂對密封件進行潤滑,并保證密封的效果。另外還要根據實際的運轉詳情,來對水泥球磨機各設備做出相應的調整,例如軸承運轉所發出的聲音、廢油脂在被擠出前的污染情況等都需要進行調整。
由實踐我們可以知道,小劑量的連續補脂在小型球磨機內是可以另軋機軸承達到**的潤滑狀態的,同時也是線材粗中軋機最為恰當的潤滑形式,即可以**提高球磨機內軸承的應用周期,還可以降低軋輥軸承的消耗。
格子型球磨機: http://www.haoposui.com/product/pro15.html
球磨機軸承:
http://www.hxjq.cn/n578.html
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